某砂石生产线系统采用干法生产工艺,该工艺首先采用粗破对原矿石进行初碎,中碎是主要调整粗骨料的级配,同时对岩石整形,之后就是整个系统的关键步骤细碎制砂,随后对砂料级配进行优化, 后是选粉机对石粉处理。通过试运行了解到,此系统生产的成品级配不好,粒度分布不均匀,而且石粉波动较大,无法满足生产要求。
我公司在其提供的骨料生产相关工艺和设备等资料基础上,进行跟踪监测,通过大量的数据统计,得出以下的改造方案。
1、对反击破的进料口进行调整,并控制其转速。要合理的控制和改造立轴破线速度和铁砧形式,由数据显示,立轴破线速度低时,石粉的含量有变大的趋势,同时铁砧形式对级配也有一定影响。
2、对筛分车间进行工艺改造,在筛分机后添加一台输送机,使筛分下来的物料可以直接进入选粉机处理。同时对选粉机的风量、筒体直径相应的增加,为后期砂级配提供有利的条件。
3、砂石运行数据显示,砂料级配中中值粒度不足。因此对5~3mm粒度的砂进行超细碎,降低粒度,填充级配中的不足,优化砂石颗粒级配。
4、对系统处于室外的设备采用彩钢瓦密封,防止物料被雨水淋湿,减少产品中的含水量。